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通过上位机软件或驱动器读取电流大小及转矩如图,发现转矩为-40%左右波动,电流为1.6-2.1A,电机额定电流为4.5A,判断不是电机功率不够的问题,转矩为负判断为该工位被拉着走,处于放电状态。与客户沟通后,加快该工位的转速使负转矩下降,并增加制动电阻解决问题。 ...
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1、将PLC发脉冲指令加减速时间加长。2、将伺服参数P0.33“位置指令平滑滤波”或P0.34“位置指令FIR滤波”加大。
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停机时不要直接断开使能,将速度降下来之后再断开使能信号
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检查方法如下: 脱开电机负载和电机动力线(保证安全),只插编码器线,伺服上电,手动缓慢转动电机轴一圈,监控R2.50编码器HallUVW值,根据具体情况分析: 6.10.1.1 为正常值1-6,未出现0或7无HallUVW值时,则可判断为大概率为干扰引起; (1)再次检查编码器线屏蔽层是否接好,伺服驱动器地线是否正常规范接地(地线 ...
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可以,可以使用PZD对应点位控制字进行更改。
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插座式端子有螺丝固定。
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将参数P4.56[EtherCAT相关控制]设为0X0103可以解决
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1、增量式,绝对值式磁编码器内有光电转换,信号处理芯片,易受静电损坏,属于静电敏感器件,拆卸编码器端子检查时,需做好静电防护措施,如无防静电条件,尽量不要拆卸编码器线接头端子或触碰信号线金属裸露部分; &nb ...
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今年碰到一次是因为电机抱闸没打开,电机堵转导致报过载。
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1、P0.00输入0重新识别2、检查编码器伺服端以及电机端接线情况,拆下检查编码器接口内引脚是否正常3、对绝对值编码器,P0.00输入正确电机码,配合P4.97EEPROM尝试重新写入
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PinNameDescription1TX+Transmit Data+ (发信号+)2TX-Transmit Data- (发信号-)3RX+Receive Data+ (收信号+)4VccLED电源5VccLED电源6RX-Receive Data- (收信号-)7n/cNot connected (空脚)8FG外壳地LEDStateDescriptionLED1灭Port1端口未连接亮Port1端口已连接LED2灭Port1网络通信异常闪 ...
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伺服一般是周期性负载,监控下周期负载情况。如果负载正常的话,报Er01-0一般是硬件故障,电机如果是移动的,首先检查动力线,如果电机是静止的,电机绝缘不良也有可能。
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确认伺服驱动器的系统状态处于准备好状态,确认输入电压正常,无故障。伺服处于使能状态,最简单的方法是用手转动电机轴来确认,点动JOG只能在未使能的状态下运行。状态可以看R0.31
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找技服提供非标XML文件安装
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DA180以及DA200中功率,带绝对值的电机,断电重启,间隔3秒左右,上电会报02-6的警报,为DA180和DA200中功率控制电源架构,从母线并的电源,给开关电源供电,芯片下电慢一些,下电过程中编码器电源不足报2-6,下电未彻底完成,又上电了,引起的该故障,为下电不彻底导致的故障,等待伺服正常彻底下电完成,再上电即可避免此 ...
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说明编码器出厂未烧写电机参数,按步骤输入电机参数,
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旋变的信号传输距离最大能达到多少米。如果定位精度要求不高的话,100米没问题
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可以设置急停按钮对应的DI输入功能为0x1D快速停机,可以通过参数P0.69快速停机减速时间设置减速的快慢以满足系统需求。PLC需要采集急停按钮信号,急停后断开伺服使能,停机发送脉冲指令。
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可使用快速停止功能实现不下滑,同时PLC做逻辑处理:快速停止后输出给紧急停止